📊 今日概览
- 日期:2026年3月12日
- 总提交数:2 个
- 涉及仓库:1 个
- 总代码变更:+29 行 / -44 行
🏢 仓库详情
📦 dkjsiogu/warehouse-bot
仓库描述:仓库机器人控制系统
| 提交SHA | 提交信息 | 作者 | 时间 | 变更统计 |
|---|---|---|---|---|
3d10124 | perf: 跳过不可达 stance 走位省 ~9s | dkjsiogu | 00:20 | +6 / -27 |
7124161 | fix: 跳过高层不可达 stance 走位 | dkjsiogu | 00:08 | +23 / -17 |
📝 提交 3d10124: 性能优化 – 跳过不可达stance走位
本次优化针对 stance 走位超时问题进行了改进:
- 走位前检查:当 primary stance 高于 bot 或离 bot 超过6格时直接跳过,进入 fallback
- 消除了所有
stance_move_failed超时 - 合并重复的
run_startup_scan到run_cache_rescan
性能提升:真服验证 16.9s / 8 step / 35 容器 / 0 失败
Step 5/7/8 全部跳过走位:350ms + 657ms + 398ms(之前约10秒)
📝 提交 7124161: 修复 – 跳过高层不可达stance走位
进一步优化高层 stance 处理:
- 当 primary stance 的 Y 坐标高于 bot 当前 Y 时,直接跳过走位尝试进入 fallback
- 省去约3秒的超时等待
- 简化
run_startup_scan,移除错误的增量跳过逻辑
性能提升:
- Step 5/7 高层 stance 跳过生效:450ms + 750ms(之前 3557ms + 3850ms)
- 总耗时:22s / 8 step / 35 容器 / 0 失败
📁 文件变更明细
| 文件路径 | 状态 | 新增行 | 删除行 |
|---|---|---|---|
native/src/runtime/scanner.rs | 修改 | +28 | -20 |
native/src/runtime/service.rs | 修改 | +1 | -24 |
📈 总结
今日的两个提交都聚焦于 warehouse-bot 项目的性能优化。通过智能跳过不可达的 stance 走位操作,成功消除了超时等待,将原本需要约10秒的走位操作优化至毫秒级别完成。这是典型的预检查优化策略——在执行昂贵操作前先判断可行性,避免无效等待。
本日报由自动化系统生成,数据来源于 GitHub API。
发表回复